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茂名石化丁二烯尾氣加氫裝置改造項目建成投產

作者: 2019年03月13日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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目前,國內首套丁二烯尾氣加氫裝置改造項目在茂名石化乙烯廠建成投用。該設施采用國內自主技術,由國內廠家設計、制造和安裝。2月28日,該公司組織相關部門和單位,對丁二烯尾氣加氫裝置改造項目進行開車條件確認,
目前,國內首套丁二烯尾氣加氫裝置改造項目在茂名石化乙烯廠建成投用。該設施采用國內自主技術,由國內廠家設計、制造和安裝。2月28日,該公司組織相關部門和單位,對丁二烯尾氣加氫裝置改造項目進行開車條件確認,該項目轉入投料開車階段。3月4日,裝置引氫氣進行催化劑活化;3月7日,裝置引物料開車;3月9日產品合格采出,標志著改造項目實現一次開車成功。
  茂名石化有兩套DMF法丁二烯生產裝置,丁二烯尾氣是丁二烯裝置排出的高炔烴尾氣。由于其中炔烴含量高,通常直接送入燃料氣管網系統,利用率較低。若進行回收合理利用,將會產生*可觀的效益。但由于裝置前期設計缺陷,僅能實現碳四烯烴加氫而未能處理該股尾氣。

  為進一步深挖碳四資源潛能,給裂解裝置提供更多優質的原料,該公司對丁二烯尾氣加氫裝置在現有基礎上進行擴能改造。此次改造,將原全加氫流程改為一段加氫流程,新增選擇加氫流程。可將丁二烯尾氣及脫重碳四進行選擇加氫,生產碳四烯烴產品1.80萬噸/年,該產品可作為異壬醇裝置原料,進一步做大下游異壬醇裝置負荷,加強與巴斯夫公司合作。

  同時,改造后可將異壬醇裝置的抽余碳四進行全加氫,生產富含丁烷的碳四烷烴產品10.28萬噸/年,作為優質乙烯裂解原料,提高乙烯收率。通過改造,裝置產能將從4萬噸/年提高到10萬噸/年,每年創效約2000萬,經濟效益和社會效益*可觀。
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